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攻占新市場新領(lǐng)域,他們讓豎井掘進機實現(xiàn)“倒立出渣”

2025-03-17 4042 0

拓展“五新業(yè)務(wù)”,科技創(chuàng)新是重要驅(qū)動力。作為新市場新領(lǐng)域的沉井式豎井工程,所用掘進機的泥漿環(huán)流出渣系統(tǒng),從出渣方向到泵閥管選型,都需要打破常規(guī)的設(shè)計思路與方法。

本期《身邊的奮斗者》,走進液壓研究設(shè)計院豎井掘進機流體技術(shù)攻關(guān)小組,聊聊他們的創(chuàng)新故事,探訪如何以技術(shù)創(chuàng)新攻占新市場新領(lǐng)域,實現(xiàn)豎井掘進機的“倒立出渣”。

春雨濛濛,滋潤著大地。落著淅瀝小雨的鐵建重工長沙第二產(chǎn)業(yè)園,車間里工人趕著裝配,研發(fā)樓技術(shù)員忙著畫圖。

人勤春更盛,訂單接踵來。

在液壓研究設(shè)計院,技術(shù)員林勁測算著手頭的新產(chǎn)品。他在給一臺豎井掘進機設(shè)計泥漿環(huán)流出渣系統(tǒng),最大開挖直徑23米,最大挖掘深度60米,出渣效率40立方米/時,根據(jù)工程實際需求和應(yīng)用場景,林勁熟練地運用一套復(fù)雜的公式,不斷代入工程地層含水率、最大水土壓力、最大掘進速度等數(shù)據(jù),計算設(shè)備泥漿環(huán)流出渣系統(tǒng)性能匹配參數(shù)。

技術(shù)員設(shè)計環(huán)流系統(tǒng)

設(shè)計流量600立方米/時,管內(nèi)流速4米/秒,一會兒,林勁陸續(xù)計算得出泥漿環(huán)流出渣系統(tǒng)所需參數(shù)。接下來,就是做泵、管徑等關(guān)鍵部件的選型工作。

“現(xiàn)在做設(shè)計,非常得心應(yīng)手了?!绷謩拍昙o(jì)輕輕,已參與設(shè)計了5臺沉井式豎井掘進機,成功應(yīng)用在多個豎井工程。這樣的應(yīng)用業(yè)績,已經(jīng)讓鐵建重工遠(yuǎn)超同行企業(yè),處在業(yè)界領(lǐng)先水平。

然而,從精通泥水平衡盾構(gòu)機,到成為豎井掘進機的行家里手,泥漿環(huán)流出渣系統(tǒng)的技術(shù)攻關(guān)很費周折。

“首先是出渣方向的變化,環(huán)流系統(tǒng)從水平到豎直,泵往下潛30-60米不等?!薄捌浯问潜谩㈤y門全部淹在泥漿里,還要攪動,對電機防水、機械密封、隨動補償、防震、耐磨沖性能、渣土通過性等等,提出了極高的要求?!必Q井掘進機流體技術(shù)攻關(guān)小組負(fù)責(zé)人、基礎(chǔ)技術(shù)研究所副所長劉樂博士說起技術(shù)卡點,了然于心。

為了快速搶占新市場新領(lǐng)域,液壓研究設(shè)計院成立了豎井掘進機流體技術(shù)攻關(guān)小組,從掘進機流體研究所和基礎(chǔ)技術(shù)研究所選出精兵強將,專攻這項技術(shù)難題。

全球最大直徑豎井掘進機“夢想號”下井

從橫向隧道設(shè)備水平出渣,到實現(xiàn)沉井設(shè)備“倒立出渣”,改變了以往的設(shè)計思路和方法。由于渣漿泵長時間潛在泥漿里,作業(yè)環(huán)境惡劣,攻關(guān)小組針對渣漿泵機械密封、內(nèi)外壓差等,逐項展開技術(shù)攻堅。

項目起步之初,攻關(guān)小組通過市場調(diào)研發(fā)現(xiàn),國內(nèi)配套廠商有過深海采礦用潛水渣漿泵的生產(chǎn)業(yè)績。但海水相對清澈,遠(yuǎn)無法適應(yīng)沉井項目面臨的高濃度大顆粒泥漿環(huán)境。

因此,攻關(guān)小組聯(lián)系了國外配套廠商?!俺鲇诩夹g(shù)考慮,外方還擺出了一副不想賣的姿態(tài),并且貨期長達(dá)1年,價格昂貴。”劉樂認(rèn)為,這不是長久之計,必須聯(lián)合國內(nèi)配套廠商攻下這個難點。

受限于國內(nèi)配套廠商既有裝配方式,潛水渣漿泵一開始采用單道機械密封。攻關(guān)小組拿到工廠試驗,便遇到了泥漿泄露、電機短路等問題。

綜合國外產(chǎn)品對比分析,攻關(guān)小組提出采用雙道機械密封方案?!半p道機械密封可以形成一個密封腔,隔絕泥沙,再往腔內(nèi)注入補償油,提供一定的平衡壓力,實時補償密封腔內(nèi)外壓差?!眲氛f。

想法很好,實現(xiàn)起來困難不小。國內(nèi)配套廠商沒有做過類似產(chǎn)品,攻關(guān)小組耐心開展技術(shù)聯(lián)絡(luò)。光雙道機械密封這一道工序的監(jiān)造蹲點,小組成員就陸續(xù)去了七八趟。事貴堅持,在攻關(guān)小組的不懈努力下,采用雙道機械密封的國產(chǎn)潛水渣漿泵試制成功。

潛水渣漿泵試驗臺

“國產(chǎn)泵的成功研制,不僅帶動了配套廠商設(shè)計經(jīng)驗積累和制造工藝升級,價格還不到國外同類產(chǎn)品的三分之一。”劉樂欣慰地說。

機械密封的技術(shù)解決了,隨之而來的便是隨動補償?shù)膯栴}。

“隨著沉井深度不斷變化,渣漿泵外部承壓隨之增大,最深處達(dá)到了6個巴?!眲贩治龇Q,如果內(nèi)外壓差失衡,會出現(xiàn)泥漿泄露問題。

為此,攻關(guān)小組首先考慮液壓油循環(huán)補償裝置?!把a償油的循環(huán)能帶走密封腔熱量,但由于密封腔、管路容量小,液壓方案需接入地面泵站,調(diào)節(jié)閥、調(diào)壓點之間距離遠(yuǎn),導(dǎo)致密封腔內(nèi)壓力波動,難以精確調(diào)節(jié)?!本蜻M機流體研究所所長方小龍分析得出,這種方式優(yōu)劣勢并存,不適合工程應(yīng)用。

攻關(guān)小組研討技術(shù)方案

為此,劉樂、方小龍組織攻關(guān)小組集中研討,各抒己見,匯總“金點子”,決定嘗試氣壓補償方式?!皻怏w像彈簧一樣,可以緩沖各種沖擊和干擾,通過氣壓間接調(diào)節(jié)油的壓力,控制穩(wěn)定,壓力波動小?!眲酚X得,這個方式可行,并付諸試驗。

氣壓補償方式,難點在于隨著開挖深度變化,氣壓補償?shù)蕉嗌伲恳环矫?,氣壓不能太小,太小起不到補償作用;另一方面,氣壓也不能太大,太大油消耗量大。

為了找到這個最優(yōu)值,攻關(guān)小組堅守沉井泥漿環(huán)流試驗臺,設(shè)置不同的平衡壓差,實時觀察記錄補償罐油位刻度、壓力情況。功夫不負(fù),團隊成功摸索出一個合適的平衡壓差,將密封腔平衡壓力的波動控制在0.1巴以內(nèi)。

技術(shù)突破,產(chǎn)品出新,攻關(guān)小組成功研制出沉井泥漿環(huán)流出渣系統(tǒng),應(yīng)用于“未來號”“夢想號”等國內(nèi)首臺套沉井掘進機項目。

“夢想號”開挖作業(yè)

當(dāng)攻關(guān)小組想著可以松口氣的時候,卻從施工現(xiàn)場得到消息,設(shè)備在早期的應(yīng)用中,出現(xiàn)了渣土倉堵倉的問題。

渣土倉是泥漿環(huán)流出渣系統(tǒng)的起點,渣土和水在倉內(nèi)混合成泥漿,再通過泵從管道排出。豎井掘進機渣土倉呈倒三角狀,泥漿出口在上方,需要把底部渣土揚起來,送至泵吸口,才能順利排出。

通過現(xiàn)場開倉檢查,發(fā)現(xiàn)渣土沉積在底部?!芭袛嗍菦_刷角度、沖刷口數(shù)量和沖刷位置有問題,導(dǎo)致倉內(nèi)渣土不能有效流動,存在循環(huán)死區(qū),嚴(yán)重降低了泥漿攜渣效率?!眲访碱^緊鎖,下決心改進沖刷裝置。

現(xiàn)有的設(shè)計,沖刷管路數(shù)量只有1路,位置在渣倉頂部,離吸口較遠(yuǎn)。攻關(guān)小組首先開展仿真設(shè)計,試圖優(yōu)化沖刷角度和沖刷位置,調(diào)整沖刷流量,來改善倉內(nèi)的流動情況。

擔(dān)當(dāng)仿真設(shè)計的技術(shù)員寧堅,在模擬軟件中建立了一個兩相耦合流動模型,通過模型建立,找到現(xiàn)有設(shè)計缺陷,并不斷尋找最優(yōu)方案。

“嘗試了20多組沖刷方案,一次次對比分析、迭代提升,誓要找到最優(yōu)的沖刷角度、位置和流量分配?!睂巿院臅r一個月,完成了仿真設(shè)計。

踏出了第一步,信心也更足了。根據(jù)仿真試驗方案,攻關(guān)小組在廠內(nèi)開展試驗驗證。劉樂、林勁,方小龍、朱穩(wěn)初,兩人一組,輪流值班。

攻關(guān)小組成員檢查設(shè)備

試驗是在冬季,沉井泥漿環(huán)流試驗臺又是露天裝置?!氨憋L(fēng)呼呼地刮在臉上,格外的冷?!奔夹g(shù)員朱穩(wěn)初記憶猶新,試驗時不能完全待在主控室里,要定時進行設(shè)備巡查,上到裝置查看泥漿循環(huán)系統(tǒng)運行情況。

攻關(guān)小組耗時兩周,先是驗證測試數(shù)據(jù)與仿真數(shù)據(jù)的參數(shù),驗證仿真數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度;而后根據(jù)仿真方案,進行工程實驗,論證方案的有效性。

試驗期間,鞋子粘滿泥,衣服打濕水,是常有的事。但朱穩(wěn)初覺得,所有的付出都值得,新的沖刷方案在工程應(yīng)用后,不僅沒有堵倉了,還使設(shè)備的綜合掘進效率提升了60%。針對這項技術(shù)創(chuàng)新,攻關(guān)小組布局了10余項專利。

在創(chuàng)新中不斷前行,時下,攻關(guān)小組聚焦埋深100米以上高壓、大埋深復(fù)合地層豎井工程,開展高壓泥漿環(huán)流出渣系統(tǒng)技術(shù)攻堅,助力鐵建重工戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?!搬槍η准壺Q井的出渣技術(shù),我們也在做技術(shù)儲備?!眲氛f,團隊越創(chuàng)越勇、信心滿懷。


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